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壓縮空氣系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造方案
昆山遠(yuǎn)方機(jī)電設(shè)備有限公司 2016/2/22 13:52:00
12改造目的對一、二線壓縮空氣管道進(jìn)行改造連接,將二線放空的壓縮空氣輸送到一線,通過一線空壓機(jī)容調(diào)功能和閥門控制調(diào)節(jié)一線加工空氣量,最終在保證生產(chǎn)的情況下停掉一線1臺空壓機(jī)。降低壓縮空氣的成本消耗。二線的空壓機(jī)在滿載且相對平穩(wěn)的狀況下運(yùn)行,而不用頻繁加、卸載,或人為地放空壓縮空氣,有效利用了資源,減少了浪費(fèi)。
2改造情況在此改造構(gòu)想下,經(jīng)過認(rèn)真研究,決定在滿足工藝要求、保證生產(chǎn)安全的前提下,對浮法公司壓縮空氣系統(tǒng)管網(wǎng)進(jìn)行改造。
將一、二線壓縮空氣主管道通過DN150無縫有廠區(qū)保護(hù)氣體管網(wǎng)支架通過加固敷設(shè)壓縮空氣管道,并在管道上加裝了必要的閥門。聯(lián)網(wǎng)完成后,可以將二線所有放空壓縮空氣全部輸送到一線。然后通過一線空壓機(jī)的容調(diào)功能減小進(jìn)氣閥的開度,對兩條生產(chǎn)線的加工空氣量進(jìn)行調(diào)節(jié)分配。
聯(lián)網(wǎng)改造完成后,大部分時間內(nèi)一線空壓站由運(yùn)行3臺空壓機(jī)改為運(yùn)行2臺空壓機(jī),停掉的1臺空壓機(jī)只是在原料除塵開機(jī)時運(yùn)行4 ~5h/d.二線仍然開3臺空壓機(jī)。相比改造前,在不增加任何運(yùn)行費(fèi)用情況下,等于少開了1臺功率132kW空壓機(jī),節(jié)能效益非常顯著。
3改造進(jìn)度從2005年4月起,經(jīng)過1個月的改造和試生產(chǎn),在反復(fù)、細(xì)致的調(diào)整下,設(shè)備運(yùn)行工況逐漸穩(wěn)定。在原料車間除塵系統(tǒng)不開情況下,一線空壓站由3臺空壓機(jī)全部運(yùn)行改為2用1備。現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行一切正常。
4改造效果(未計740m3/d循環(huán)水停用節(jié)電量)2005年4月改造完成后,一線空壓站3臺空壓機(jī)電機(jī)電流分別由原來的平均230A、230A、200A下降為平均190A、190A、0A. 2005年5月份一線空壓站實(shí)際用電量KfkWh的用電量,當(dāng)月實(shí)際節(jié)電7 104kWh.基本達(dá)到了預(yù)期效果。
5經(jīng)濟(jì)效益分析節(jié)能降耗分析(本分析參照2004年度實(shí)際消耗計算):少開一臺空壓機(jī)節(jié)省備品備件(空氣濾芯、油濾芯、空壓機(jī)潤滑油等),合計3③節(jié)省循環(huán)水:一套空壓機(jī)每天需循環(huán)水約740m3,按2%損耗計算,每天可以節(jié)水14自來水價格按221元/m3計算合計148m3/d以上各項(xiàng)總計每年可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益65X104元。
6結(jié)束語這次聯(lián)網(wǎng)改造基本達(dá)到了“一線空壓站停1臺空壓機(jī)”的改造目標(biāo),改造后設(shè)備運(yùn)行正常,空壓站電耗明顯下降,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。但是,這僅僅是從優(yōu)化浮法公司空壓機(jī)的合理配置方面取得的效益??諝鈮嚎s機(jī)節(jié)能真正關(guān)鍵在于找到系統(tǒng)浪費(fèi)根本原因和準(zhǔn)確分析出系統(tǒng)節(jié)能潛力的數(shù)值。
而壓縮空氣系統(tǒng)運(yùn)行時所碰到的疑難和低效問題總是讓人覺得很復(fù)雜和無從下手。因此,對壓縮空氣系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行正確的評估,全面動態(tài)管理,使壓縮空氣系統(tǒng)組件充分發(fā)揮效能,進(jìn)一步降低空壓機(jī)綜合能耗,是我們技術(shù)創(chuàng)新的努力方向。
閥門的控制,調(diào)節(jié)一線加工空氣量,最終在保證正常生產(chǎn)的情況下停掉一線1臺空壓機(jī),降低壓縮空氣成本消耗網(wǎng)壓力超過設(shè)定壓力(0 75MPa)時,只能通過卸鋼管進(jìn)行聯(lián)接。為節(jié)約投資加快進(jìn)度,我們利用原我公司現(xiàn)有2條浮法生產(chǎn)線,分別于2003年2月和2005年2月投產(chǎn)運(yùn)行。各自建有壓縮空氣站,分別提供所需壓縮空氣。在運(yùn)行中我們發(fā)現(xiàn),浮法二線空壓機(jī)由于設(shè)備本身特性及工藝操作原因,需要將部分壓縮空氣放空來達(dá)到保證系統(tǒng)穩(wěn)定的要求,這樣就存在壓縮空氣浪費(fèi)問題。針對這種情況,決定對兩條生產(chǎn)線的空壓站進(jìn)行管道聯(lián)網(wǎng)改造,將二線放空壓縮空氣輸送到一線,減少一線空壓機(jī)運(yùn)行數(shù)量,在保證生產(chǎn)情況下,降低壓縮空氣成本消耗。
1改造構(gòu)想11空壓站設(shè)備改造前的配置狀況浮法一線空壓站設(shè)計有3臺排氣量20m3/min的螺桿式空壓機(jī),由北京復(fù)盛公司生產(chǎn)。生產(chǎn)中,設(shè)備需全部投入使用方能滿足用氣量要求。無備用設(shè)備。該空壓機(jī)本身設(shè)計具有容調(diào)功能,即設(shè)有空氣進(jìn)氣調(diào)節(jié)蝶閥,通過伺服氣缸調(diào)整進(jìn)氣閥開度來調(diào)節(jié)管網(wǎng)壓力。當(dāng)管網(wǎng)壓力超過設(shè)定壓力(0.75MPa)時,可以逐步關(guān)小進(jìn)氣蝶閥來減少壓縮空氣量;當(dāng)管網(wǎng)壓力低于設(shè)定壓力(0.75MPa)時,可以逐步開大進(jìn)氣蝶閥以增加壓縮空氣量。這樣就達(dá)到了穩(wěn)定管網(wǎng)壓力和節(jié)能的目的。
浮法二線空壓站設(shè)計為4臺20m3/min螺桿式空壓機(jī),由阿特拉斯公司制造,生產(chǎn)時3用1備。由于該品牌空壓機(jī)沒有空氣進(jìn)氣調(diào)節(jié)閥,所以當(dāng)管荷閥組的電磁閥、膜片轉(zhuǎn)換閥將進(jìn)氣閥開度直接關(guān)掉90%并且完全卸載油氣筒壓力;當(dāng)管網(wǎng)壓力低于設(shè)定壓力(0 75MPa)時,再通過卸荷閥組的電磁閥、膜片轉(zhuǎn)換閥將進(jìn)氣閥開度直接開到100%.因浮法線壓縮空氣用氣量負(fù)荷經(jīng)常變化,因此在實(shí)際運(yùn)行當(dāng)中,為了避免空壓機(jī)頻繁加、卸載對空壓機(jī)本身(特別是電機(jī)頻繁啟動)和后續(xù)用氣設(shè)備儀電控制系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響,必須通過將部分壓縮空氣放空的方式把管網(wǎng)壓力控制在0 75MPa以下。這樣長期運(yùn)行就造成了壓縮空氣大量浪費(fèi)。